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dn50液體渦輪流量計在抽油機井環控流量測試中的應用與作用
發布時間:2020-12-22 14:19:47??點擊次數:2346次
摘要:對影響阻抗找水儀測量質量的因素進行了分析,找到了影響儀器含水、流量、集流質量的因素。通過完善儀器結構設計、建立檢測手段等達到了提高儀器測量質量、保證儀器測量精度的目的。
引 言
阻抗找水儀是抽油機井環空測試中重要的儀器,它所測量的結果可以進行定量解釋,得出抽油機井正常生產條件下的油、水兩相產出剖面 。
阻抗找水儀推廣使用以來由于儀器結構設計上的不完善,缺少檢測手段等因素,測量質量受到影響,儀器一次下井成功率僅為 70%左右,不僅增加了測井生產成本,也直接影響到了資料錄取的質量。作為承載著油田油井產出剖面動態監測重要任務的環空測試儀器,提高儀器測量質量,保證儀器測量精度,為油田提供優質、精準測井資料,保障生產有序進行,是*其重要的。經過幾年的測井生產實踐和在儀器維修工作中不斷的研究和摸索,我們發現并解決了一些影響阻抗找水儀測量質量的問題,使儀器的測量精度得到了提高。
1 儀器簡介
1.1 儀器結構
阻抗找水儀結構如圖 1 所示,它主要由含水率計和產量計兩部分組成。含水率計部分主要由電路筒、含水率傳感器組成。產量計部分主要由dn50液體渦輪流量計、集流器及電機傳動部分組成。
1.2 儀器工作原理
阻抗找水儀主要測量抽油機井井液的含水率和流量兩大參數。
儀器采用阻抗法測量井液的含水率,該方法是通過給傳感器的發射電*供電,再通過測量電*檢測到與混相時含水率對應的電壓信號,電路將此電壓信號變為對應的脈沖信號,再輸出到地面,并與取樣時測量的全水值相對比求出井液的含水率 。
阻抗儀流量測量采用dn50液體渦輪流量計(霍爾元件)檢測方式。運動流體流經渦輪時,渦輪帶動磁鋼轉動,由于流過渦輪的流量大小與渦輪轉速成線性關系,霍爾元件構成的傳感器檢測出渦輪的轉速,經整形電路整形放大之后形成與渦輪轉速相對應的脈沖信號,經電纜輸送到地面,可通過脈沖信號的頻率求出流體的體積流量。
2 存在問題的分析及處理
2. 1 含水測量方面
含水測量比較突出的問題是含水值輸出不穩。檢查儀器發現含水率傳感器存在設計缺陷,有信號漏失現象。
原儀器的含水率傳感器絕緣外殼是分體的,用膠粘合在一起,結合處存在縫隙,隨著長時間使用,縫隙越來越大,當流體通過時有漏失,傳感器測量電*的電信號會隨之分流,使含水測量質量受到影響,如圖 2(a)所示。
針對含水測量時出現的問題,我們對含水率傳感器進行改進。改進后的含水傳感器為絕緣筒內嵌電*環一體設計,表面不存在縫隙,避免了流體的漏失,防止了傳感器測量電*電信號的分流,保證了含水測量精度,如圖 2(b)所示。
對 2015 年和 2016 年含水率傳感器改進前、后同一時期(3 月份)的含水率測量精度進行了統計,見表 1、表2。改進后的含水率傳感器測量精度提高了 2.85%。
2.2 流量測量方面
在對影響儀器流量測量的調查中發現,dn50液體渦輪流量計支架不同心。dn50液體渦輪流量計是阻抗找水儀流量測量的核心部件,采用的加工方式是先加工渦輪上下支架再焊接在渦輪套上,因此渦輪上下支架不容易保持同心,影響了支架上渦輪葉片轉動的靈活性,導致流量測量時啟動排量達 3 ~ 5 m 3 /d,高于技術文件上規定的 2 m 3 /d。且由于渦輪支架是焊接在渦輪套上的,在測井過程中常出現渦輪支架扭曲變形、開焊而影響測井成功率。改進前調解渦輪過程中出現的變形現象如圖 3 所示。在2015 年 182 口產出剖面測井中,因此而未測成的井數達 26 口之多,占全年產出剖面測井任務的 14.3% 。
經過不斷研究和試驗,改變了原有焊接的加工方法。采用dn50液體渦輪流量計上下支架與渦輪套整體加工的方式,保證dn50液體渦輪流量計上下支架高度同心,渦輪葉片轉動靈活,如圖 4 所示。改進后的dn50液體渦輪流量計*大提高了儀器測量精準度,流量測量下限由原來的 0. 5 ~ 3 m 3 /d 降低為 0.5 m 3 /d,見表 3。改進后的dn50液體渦輪流量計解決了測井時出現的渦輪支架變形及開焊現象,測井成功率得到了提高。
2.3 儀器集流方面
阻抗找水儀的測井流程是將儀器下放到目的層后張開集流傘,密封住套管,使井內流體全部流經儀器內腔的傳感器,測得含水、流量參數。所以,集流傘是否張開,集流程度如何都是影響儀器測量質量的重要環節。
原有的滾珠式絲杠的使用壽命在 10 井次左右,而改進后的螺紋式絲杠,使用至今還未出現過任何問題。有效解決了測井時集流器打不開,檢測不到流量和含水信號的問題。且改進后的傳動絲杠其造價只有原成本的一半,大大節約了維修和測井成本。
2.3.2 缺少集流度檢測手段
根據管流特點,流速快的液體分布在管流中心。油田進入高含水開發后期,在油井中,油相作為分散相,成泡狀分布在流體中,它的流速大于水的流速,油相相對集中在管流中心。因此,在阻抗找水儀測量含水取樣時,取樣流體是否符合實際狀態,在很大程度上取決于集流傘的集流程度。而目前,行業還沒有一套關于儀器集流度檢測的方法。
在生產實踐中我們摸索著利用現有的流量標定裝置,對儀器的集流度進行檢測,檢測方法正在不斷完善中。
利用現有的 LJ - IB 型流量標定裝置,將阻抗找水儀分別放入集流模擬井和套管模擬井中,對dn50液體渦輪流量計進行全集流和傘集流流量檢測,前后兩次測量結果進行比較,計算集流器的漏失量,試驗數據見表 4。
2.3.1 集流傘打不開
查閱 2015 年儀器收發記錄、維修記錄時發現,在測井現場有多達十幾次出現電機傳動絲杠打滑,集流傘打不開,無法檢測流量含水信號的情況。
集流傘的張收是靠電機提供動能的,絲杠是電機傳動的主要組成部分。原設計采用的滾動絲杠,為了減少摩擦阻力,在螺母上加了一個擷套,在擷套上軸線方向按絲杠螺距,圓周方向每 60°加一個滾珠,以達到滾動目的,如圖 5(a)所示。使用結果表明,該結構不可靠。隨著使用時間的增長,滾珠失去作用,絲杠開始打滑,傳動器起不到傳動作用,集流傘打不開,檢測不到流量和含水信號。
我們對電機傳動絲杠的結構進行了改進,去掉原有的擷套及滾珠,改為 M8 ×1.25 螺紋式,如圖 5(b)所示。改造后的傳動絲杠采用了精加工工藝,研磨度為1.6 ,由于制造精度高,不會增加阻力。與原有的滾珠式電機傳動絲杠相比較,現有的螺紋式電機傳動絲杠不易產生滑扣現象,耐用、可靠。
從表 4 我們發現,該儀器 40 m 3 /d 流量以上的漏失量相對恒定,低流量漏失量偏大,由此我們判斷該儀器集流器不合格。分析檢查后發現,集流器傘布的綁扎位置出現問題,是導致其低流量漏失偏大的原因,需要重新維修。通過對儀器集流度的檢測,根據相對漏失量,我們可以很容易地判斷出集流器的集流程度,*大限度地保障了儀器的測量質量。
3 結 論
1)通過對阻抗找水儀含水傳感器的改進,使儀器的含水測量精度提高了 2.9%。
2)dn50液體渦輪流量計加工方式的改進,將流量測量下限由原來的 3 m 3 /d 降低為 0.5 m 3 /d。
3)電機傳動絲杠結構的優化,有效解決了儀器測井時集 流 器 打 不 開、檢 測 不 到 流 量 和 含 水 信 號 的問題。
4)建立儀器集流度檢測方法,使儀器的漏失量可監、可查、可控,儀器的測量質量得到充分保障。
引 言
阻抗找水儀是抽油機井環空測試中重要的儀器,它所測量的結果可以進行定量解釋,得出抽油機井正常生產條件下的油、水兩相產出剖面 。
阻抗找水儀推廣使用以來由于儀器結構設計上的不完善,缺少檢測手段等因素,測量質量受到影響,儀器一次下井成功率僅為 70%左右,不僅增加了測井生產成本,也直接影響到了資料錄取的質量。作為承載著油田油井產出剖面動態監測重要任務的環空測試儀器,提高儀器測量質量,保證儀器測量精度,為油田提供優質、精準測井資料,保障生產有序進行,是*其重要的。經過幾年的測井生產實踐和在儀器維修工作中不斷的研究和摸索,我們發現并解決了一些影響阻抗找水儀測量質量的問題,使儀器的測量精度得到了提高。
1 儀器簡介
1.1 儀器結構
阻抗找水儀結構如圖 1 所示,它主要由含水率計和產量計兩部分組成。含水率計部分主要由電路筒、含水率傳感器組成。產量計部分主要由dn50液體渦輪流量計、集流器及電機傳動部分組成。
1.2 儀器工作原理
阻抗找水儀主要測量抽油機井井液的含水率和流量兩大參數。
儀器采用阻抗法測量井液的含水率,該方法是通過給傳感器的發射電*供電,再通過測量電*檢測到與混相時含水率對應的電壓信號,電路將此電壓信號變為對應的脈沖信號,再輸出到地面,并與取樣時測量的全水值相對比求出井液的含水率 。
阻抗儀流量測量采用dn50液體渦輪流量計(霍爾元件)檢測方式。運動流體流經渦輪時,渦輪帶動磁鋼轉動,由于流過渦輪的流量大小與渦輪轉速成線性關系,霍爾元件構成的傳感器檢測出渦輪的轉速,經整形電路整形放大之后形成與渦輪轉速相對應的脈沖信號,經電纜輸送到地面,可通過脈沖信號的頻率求出流體的體積流量。
2 存在問題的分析及處理
2. 1 含水測量方面
含水測量比較突出的問題是含水值輸出不穩。檢查儀器發現含水率傳感器存在設計缺陷,有信號漏失現象。
原儀器的含水率傳感器絕緣外殼是分體的,用膠粘合在一起,結合處存在縫隙,隨著長時間使用,縫隙越來越大,當流體通過時有漏失,傳感器測量電*的電信號會隨之分流,使含水測量質量受到影響,如圖 2(a)所示。
針對含水測量時出現的問題,我們對含水率傳感器進行改進。改進后的含水傳感器為絕緣筒內嵌電*環一體設計,表面不存在縫隙,避免了流體的漏失,防止了傳感器測量電*電信號的分流,保證了含水測量精度,如圖 2(b)所示。
對 2015 年和 2016 年含水率傳感器改進前、后同一時期(3 月份)的含水率測量精度進行了統計,見表 1、表2。改進后的含水率傳感器測量精度提高了 2.85%。
2.2 流量測量方面
在對影響儀器流量測量的調查中發現,dn50液體渦輪流量計支架不同心。dn50液體渦輪流量計是阻抗找水儀流量測量的核心部件,采用的加工方式是先加工渦輪上下支架再焊接在渦輪套上,因此渦輪上下支架不容易保持同心,影響了支架上渦輪葉片轉動的靈活性,導致流量測量時啟動排量達 3 ~ 5 m 3 /d,高于技術文件上規定的 2 m 3 /d。且由于渦輪支架是焊接在渦輪套上的,在測井過程中常出現渦輪支架扭曲變形、開焊而影響測井成功率。改進前調解渦輪過程中出現的變形現象如圖 3 所示。在2015 年 182 口產出剖面測井中,因此而未測成的井數達 26 口之多,占全年產出剖面測井任務的 14.3% 。
經過不斷研究和試驗,改變了原有焊接的加工方法。采用dn50液體渦輪流量計上下支架與渦輪套整體加工的方式,保證dn50液體渦輪流量計上下支架高度同心,渦輪葉片轉動靈活,如圖 4 所示。改進后的dn50液體渦輪流量計*大提高了儀器測量精準度,流量測量下限由原來的 0. 5 ~ 3 m 3 /d 降低為 0.5 m 3 /d,見表 3。改進后的dn50液體渦輪流量計解決了測井時出現的渦輪支架變形及開焊現象,測井成功率得到了提高。
2.3 儀器集流方面
阻抗找水儀的測井流程是將儀器下放到目的層后張開集流傘,密封住套管,使井內流體全部流經儀器內腔的傳感器,測得含水、流量參數。所以,集流傘是否張開,集流程度如何都是影響儀器測量質量的重要環節。
原有的滾珠式絲杠的使用壽命在 10 井次左右,而改進后的螺紋式絲杠,使用至今還未出現過任何問題。有效解決了測井時集流器打不開,檢測不到流量和含水信號的問題。且改進后的傳動絲杠其造價只有原成本的一半,大大節約了維修和測井成本。
2.3.2 缺少集流度檢測手段
根據管流特點,流速快的液體分布在管流中心。油田進入高含水開發后期,在油井中,油相作為分散相,成泡狀分布在流體中,它的流速大于水的流速,油相相對集中在管流中心。因此,在阻抗找水儀測量含水取樣時,取樣流體是否符合實際狀態,在很大程度上取決于集流傘的集流程度。而目前,行業還沒有一套關于儀器集流度檢測的方法。
在生產實踐中我們摸索著利用現有的流量標定裝置,對儀器的集流度進行檢測,檢測方法正在不斷完善中。
利用現有的 LJ - IB 型流量標定裝置,將阻抗找水儀分別放入集流模擬井和套管模擬井中,對dn50液體渦輪流量計進行全集流和傘集流流量檢測,前后兩次測量結果進行比較,計算集流器的漏失量,試驗數據見表 4。
2.3.1 集流傘打不開
查閱 2015 年儀器收發記錄、維修記錄時發現,在測井現場有多達十幾次出現電機傳動絲杠打滑,集流傘打不開,無法檢測流量含水信號的情況。
集流傘的張收是靠電機提供動能的,絲杠是電機傳動的主要組成部分。原設計采用的滾動絲杠,為了減少摩擦阻力,在螺母上加了一個擷套,在擷套上軸線方向按絲杠螺距,圓周方向每 60°加一個滾珠,以達到滾動目的,如圖 5(a)所示。使用結果表明,該結構不可靠。隨著使用時間的增長,滾珠失去作用,絲杠開始打滑,傳動器起不到傳動作用,集流傘打不開,檢測不到流量和含水信號。
我們對電機傳動絲杠的結構進行了改進,去掉原有的擷套及滾珠,改為 M8 ×1.25 螺紋式,如圖 5(b)所示。改造后的傳動絲杠采用了精加工工藝,研磨度為1.6 ,由于制造精度高,不會增加阻力。與原有的滾珠式電機傳動絲杠相比較,現有的螺紋式電機傳動絲杠不易產生滑扣現象,耐用、可靠。
從表 4 我們發現,該儀器 40 m 3 /d 流量以上的漏失量相對恒定,低流量漏失量偏大,由此我們判斷該儀器集流器不合格。分析檢查后發現,集流器傘布的綁扎位置出現問題,是導致其低流量漏失偏大的原因,需要重新維修。通過對儀器集流度的檢測,根據相對漏失量,我們可以很容易地判斷出集流器的集流程度,*大限度地保障了儀器的測量質量。
3 結 論
1)通過對阻抗找水儀含水傳感器的改進,使儀器的含水測量精度提高了 2.9%。
2)dn50液體渦輪流量計加工方式的改進,將流量測量下限由原來的 3 m 3 /d 降低為 0.5 m 3 /d。
3)電機傳動絲杠結構的優化,有效解決了儀器測井時集 流 器 打 不 開、檢 測 不 到 流 量 和 含 水 信 號 的問題。
4)建立儀器集流度檢測方法,使儀器的漏失量可監、可查、可控,儀器的測量質量得到充分保障。